除去焦油渣的焦油與氨水進行重力沉降分離的設備。從氣液分離器來的焦油氨水混合液,先經焦油液分離器分出大粒徑焦油渣,然后從槽的入口通過帶篩孔的轉鼓自流到分離槽中部,氨水上浮經輕質焦油擋板和堰板匯集于殼壁的氨水溢流槽內,通過氨水導管自流入錐底與筒體形成的氨水槽,并從氨水出口排出 。
氨水還起錐底焦油間接保溫的作用。煤焦油從錐形部經液而凋節器壓出。錐底部含細粒焦油渣的焦油送回焦油演渣分離器處理。
槽體截面有船形和矩形。從氣液分離器來的焦油氨水混合液從澄清棲頭部入口進入,氨水經尾部浮焦油渣檔板和氨水溢流槽流出 。
分出渣和氨水的焦油從尾部經液而調節器壓出。焦油液位由液面調節器調,以保證焦油有足夠的分離時間。
焦油層厚一般為1.3-1.5m的部位應在外部保溫,以維持油溫和穩定其粘度。焦油渣由槽底刮板輸送機經槽的頭部斜面上端刮出 。
焦油渣經過氨水層時被洗去焦油,露出水面后澄干水。刮板線速度為1.74-13.5m/h,速度過高易帶出焦油和氨水。
焦油氨水分離器(tar and ammonia liquor decanter)是指利用重力沉降原理分離煤從油、氨水和焦油渣的焦爐煤氣初冷設備。常用的有機械化氨水澄清槽和焦油氨水分離槽兩種 。
1:由污水泵將含油污水送入油水分離器,通過擴散噴嘴后,大顆粒油滴即上浮在左集油室頂部 2:含小油滴的污水進入下部分的波紋板聚結器,在此聚合部分油滴成較大的油滴至右集油室 3:含更小顆粒的油滴的污水...
油水分離器這個概念比較廣油水分離的方法較多,有物理分離法、化學分離法、電浮分離法等。物理分離法是利用油水的密度差或過濾吸附等物理現象使油水分離的方法,主要特點是不改變油的化學性質而將油水分離,主要包括...
油水分離器:他是一款靠重力油水分離的產品,通過產品內部結構變化達到油水分離的效果。比較好的有敏宏科技環保的、匯利德自動 排油油水分離器,不僅可以實現無動力對油和水進行分離,還可以實現自動排油,目前餐飲...
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本文概述了焦油氨水分離裝置運行中存在的問題,技術改進,通過改造后,焦油、焦油渣能夠得到及時的清除,減少系統內焦油渣積聚及堵塞,能夠很好的控制焦油氨水分離槽油層液面,滿足焦油及氨水分離條件,能夠得到合格的循環氨水,并保證氨水在煉焦集氣管內的噴淋,確保煤氣的穩定輸送。
焦油氨水分離器是指利用重力沉降原理分離煤焦油、氨水和焦油渣的焦爐煤氣初冷設備。常用的有機械化氨水澄清槽和焦油氨水分離槽兩種 。
焦油氨水分離槽是指除去焦油渣的焦油與氨水進行流槽內,通過氨水導管自流入錐底與筒體形成的氨水槽,并從氨水出口排出。氨水還起錐底焦油間接保溫的作用。煤焦油從錐形部經液面調節器壓出。錐底部含細粒焦油渣的焦油送回焦油渣分離器處理 。2100433B
1、焦油氨水分離劑的技術描述
山東萬和是國內最早提供焦油氨水分離和焦油破乳脫水以及氨水凈化技術和產品的公司。公司引入美國標準化學在焦化領域的全套產品和技術,包括焦油破乳脫水劑、焦油減粘劑,剩余氨水COD去除劑,蒸氨塔高溫阻垢劑等。10多年來服務于眾多的焦化客戶。
焦油氨水分離劑作用原理:
破乳——焦油氨水分離劑能夠破乳化層的平衡狀態,加強分離效果,最大程度的降低夾帶進入循環氨水的可能;同時,焦油中水會有所降低。
減黏——焦油氨水分離劑同時也是一種優秀的減粘結劑,它會在焦油的表面生成一層膜,降低焦油的表面張力,使得焦油的粘度大大降低,這也使得焦油的流動性增強,更不易粘結在設備上。
凈化——另一個影響焦油品質和循環氨水質量和因素是甲苯不溶物的含量,焦油黏度大一般由于甲苯不溶物導致,這是因為甲苯不溶物與焦油和氨水形成穩定的乳化液。焦油氨水分離劑可以使甲苯不溶物更多的沉淀在機械化澄清槽底部,以焦油渣的形式排除。所以很多案例中,跟加藥前比加藥后系統的排渣有所增加。
焦油氨水分離劑作用機理:
1.焦油氨水分離劑是油基產品,在完成作用后不進入水相而是進入油相,不會加劇微生物的中毒。
2.焦油氨水分離劑破乳作用降低界面張力,提高了氨水焦油的化學分離作用,并催進了兩相富集分離的作用,從而使油水分離變得迅速和徹底。
1.油水乳化的影響因素:高溫裂解、入爐煤成分水分的控制
2.油水破乳的影響因素:破乳劑的化學性能和焦油渣的含量
3.兩相富集的影響因素:停留時間或氨水的流速流量控制
4.油水分離的影響因素:機械刮除設施的運行
2、焦油氨水分離劑的特點
2.1循環氨水系統穩定持續投加有助于清理及穩定生產系統,從而應對生產波動帶來的影響。
投加過程為避免系統清潔過快,防止剝落下來的雜質堵塞管道和設備。
1、投加過程共分為三個過程:
(1)初始階段:持續1-5天,
因為焦油氨水分離劑還有對原有系統沉積的一個清理作用,所以藥劑的投加在開始試驗階段應該是一個緩慢增加的過程。
(2) 藥劑濃度調整階段:持續5-7天,
藥劑調整階段主要根據分析試驗數據進行藥劑濃度的調整。調整方向為增加藥劑的濃度接近試驗效果。
(3) 穩定試驗階段:持續正常投加,
此階段主要根據分析化驗數據對藥劑濃度進行微調;如生產操作發生重大變化需根據實際情況及時調整藥劑濃度。
2.2長期穩定投加焦油氨水分離劑所帶來的受益
2.2.1長期投加可見主要效益
長期投加藥劑 |
序號 |
內容 |
預期目標 |
可見主要效益 |
1 |
蒸氨塔排油 |
明顯下降 |
2 |
焦油脫水達標時間 |
降低30-50% |
|
3 |
焦油回收率 |
提高0.02-0,1% |
|
4 |
噴嘴堵塞率 |
下降,并且更易清洗 |
|
5 |
剩余氨水-廢水換熱器 |
堵塞明顯降低、更易清洗 |
|
6 |
焦油渣含油 |
降低30-40%,顏色發灰 |
|
7 |
焦油含水 |
外售焦油含水穩定控制在4%以下 |
|
8 |
氨水含油率 |
下降50-80% |
2.2.2可能存在的效益:
?減少蒸汽消耗(制冷機、設備吹掃、蒸氨)
?降低作業頻度
?降低安全隱患
?提高蒸氨效率
?延長設備壽命
?延長檢修周期
?減少環保事故
2.2.3投資回報
(1)改善焦油氨水分離效果,降低焦油黏度,減少灰分的含量,提高及穩定焦油品質,減少焦油質量不達標造成的損失。
(2)降低循環氨水、剩余氨水含油,穩定蒸氨廢水含油量,降低蒸氨廢水毒性COD,(蒸氨廢水COD主要組成部分,1、酚類:貢獻COD比例40-50%,屬易降解COD。2、油類:貢獻COD比例30%,屬毒性難降解COD),減少配水量,穩定、保持生產系統水量平衡。
(3)焦油回收率提高,焦油回收率的提高源自于:①循環氨水噴嘴堵塞率明顯下降,煤氣的冷卻、洗滌效率提高,更多的焦油進入循環氨水。②機械化澄清槽內焦油氨水分離加速,剩余氨水焦油含量顯著下降。③焦油渣焦油含量下降,焦油渣產量下降。④蒸氨塔底部排油顯著減少,更多的焦油已通過橋管、集氣管噴嘴噴淋氨水進入循環氨水系統。
(4)焦油中間槽:焦油在中間槽內水分分離速度提升,分離時間減少,節約蒸汽,降低能耗,提高生產效率。
(5)廢水處理:分離劑對于焦化生化廢水處理的影響是正面的。分離劑是一種有機物,大部分進入焦油中,僅有少部分進入水中,并且可以被生物降解。事實上,這種產品對于生化處理工序而言,還有一個好的影響:廢水中的焦油含量減少,能夠有效的減少廢水處理中的多環芳香烴含量,降低廢水處理負荷。
(6)延長設備的更換頻率,增加管路及設備的使用壽命;降低對設備的檢修頻率;