1、運行可靠,連續(xù)作業(yè),生產(chǎn)能力大。
2、傳動部件少,維修費用低。
該是在開流粉磨系統(tǒng)所具有的優(yōu)缺點中揚長避短而設(shè)計的,對傳統(tǒng)的球磨機(jī)做了重大的改進(jìn),除具有開流磨一切優(yōu)點之外,與同規(guī)格的球磨機(jī)相比,磨機(jī)產(chǎn)量有了大幅度的提高,且粉細(xì)、比表面積增大,實現(xiàn)高產(chǎn)、高細(xì),為生產(chǎn)高標(biāo)號水泥提供了一種新型的粉磨設(shè)備。
1、檢查危險地點內(nèi)是否有人。
2、檢查各潤滑點的潤滑油是否油位適當(dāng),不足時添加。
3、檢查球磨機(jī)內(nèi)鋼球填充率是否符合要求。
4、檢查磨體襯板螺栓、磨頭與筒體連接螺栓等處螺栓是否有松動并可靠擰緊。
5、將入孔蓋可靠嚴(yán)密地固定。
6、檢查筒體螺栓孔和入孔等處有否漏粉現(xiàn)象并排除之。
7、第一次試運轉(zhuǎn)或長期停磨后再次起動時應(yīng)首先向兩端中空軸承上澆少量潤滑油,并用人工盤磨一周,或"點動"旋轉(zhuǎn)一周,確認(rèn)無異常現(xiàn)象。
8、和前后有關(guān)工作崗位取得聯(lián)系,得到允許起動的信號后才能起動磨機(jī)。
煤磨機(jī)是用來粉磨兼烘干各種硬度煤炭的設(shè)備。 進(jìn)出料裝置與回轉(zhuǎn)部之間密封件,可防止漏粉。主軸承內(nèi)部串冷卻水冷卻軸瓦,以降低軸瓦溫度。主軸承配置有潤滑站,潤滑站備有備用油泵可由電器控制,筒體采用焊后整體退火工藝,可消除內(nèi)應(yīng)力,防止變形,保持磨機(jī)長期穩(wěn)定地運轉(zhuǎn),磨機(jī)筒體外加有保溫罩,即可保溫,又可隔音。減速器為中硬或硬齒面減速器,具有承載能力高,壽命長,重量輕的特點。
1.試運轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作
a. 按要求向各潤滑系統(tǒng)注入潤滑油,檢查其安裝情況是否良好。
b. 磨機(jī)啟動前,先試開潤滑系統(tǒng),檢查是否有異常現(xiàn)象或漏油,油量是否符合要求,高壓系統(tǒng)工作情況是否良好,回油情況、各機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)是否正常。
c. 冬季寒冷時,運轉(zhuǎn)前將潤滑油加熱,防止油凝固而影響流通。
d. 冷卻水系統(tǒng)是否工作正常,冷卻水管必須暢通。
e. 所有螺栓包括地腳螺栓是否擰緊。
f. 檢查各密封裝置是否良好,防爆裝置是否靈活可靠。
h. 輸送管道不準(zhǔn)有易燃物存在,所有儀表信號裝置是否工作正常。
i. 附屬設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常。
j. 料倉內(nèi)是否有足夠的物料儲備量。
k. 人員是否在安全地帶,設(shè)備內(nèi)部無雜物,周圍無妨礙運轉(zhuǎn)的物件。
L.磨機(jī)的回轉(zhuǎn)方向必須和設(shè)計方向相同。
2.空(無)負(fù)荷試運轉(zhuǎn)
a.開動潤滑及高壓潤滑系統(tǒng),開動慢速驅(qū)動裝置,慢轉(zhuǎn)1~2轉(zhuǎn),確認(rèn)轉(zhuǎn)向符合規(guī)定要求,無碰撞和妨礙運轉(zhuǎn)之處,停止慢傳,開動主電機(jī),進(jìn)行空負(fù)荷運轉(zhuǎn)。
b.空負(fù)荷運轉(zhuǎn)8~12h,期間做好檢查并記錄工況,符合要求
a)電控系統(tǒng)啟動、運行及聯(lián)鎖均工作正常。
b)潤滑裝置和冷卻系統(tǒng)工作正常,監(jiān)視檢測儀表工作正常
c)各檢測點的溫度正常,不高于60~70℃。
d)磨機(jī)運轉(zhuǎn)平穩(wěn),減速器運轉(zhuǎn)正常。
e)潤滑和冷卻系統(tǒng)工作正常,無滲漏現(xiàn)象。
c.發(fā)現(xiàn)有不合格項,立即停車檢查,待處理后才能繼續(xù)運轉(zhuǎn)。
3.負(fù)荷試運轉(zhuǎn)
空負(fù)荷試運轉(zhuǎn)確認(rèn)無問題后,方可進(jìn)行負(fù)荷試運轉(zhuǎn)。
首先開動粉磨系統(tǒng)的附屬設(shè)備,然后逐步加載,同時喂入相應(yīng)數(shù)量物料,保證風(fēng)量。加研磨體的數(shù)量及運轉(zhuǎn)時間如下:
裝入最大研磨體裝載量的30%,運轉(zhuǎn)約24小時;
裝入最大研磨體裝載量的60%,運轉(zhuǎn)約72小時;
裝入最大研磨體裝載量的90%,運轉(zhuǎn)約120小時;
裝入最大研磨體裝載量的100%,連續(xù)運轉(zhuǎn);
負(fù)荷試運轉(zhuǎn)期間除檢查空負(fù)荷運轉(zhuǎn)時的各項數(shù)據(jù)外,主要檢查電動機(jī)電流波動情況、各處螺栓是否松動、進(jìn)料及出料裝置有無漏灰漏料情況,密封是否良好,記錄軸承溫度變化情況。發(fā)現(xiàn)異常情況,立即停止運轉(zhuǎn),并處理問題。
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喂料設(shè)備將原煤送入磨機(jī)進(jìn)料裝置的百葉窗式溜子內(nèi)。在物料下溜的同時,溫度為300℃左右的熱風(fēng)也通過進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入磨機(jī)對原煤進(jìn)行烘干;原煤借其傾斜向下滑動的動能,經(jīng)過中空軸進(jìn)入筒體烘干倉,經(jīng)充分烘干通過隔倉板進(jìn)入Ⅱ倉,在Ⅱ倉內(nèi)裝有一定數(shù)量的研磨體,由于筒體回轉(zhuǎn),分級襯板將研磨體帶到一定高度,在利用其降落時的沖擊能和摩擦能將原煤進(jìn)行破碎和研磨,在原煤被破碎和研磨的同時,由專設(shè)的通風(fēng)機(jī)經(jīng)過磨機(jī)的出料裝置將已研磨好的細(xì)粉連同已經(jīng)用過熱風(fēng)一同吸出磨機(jī),細(xì)粉與熱風(fēng)的混合物經(jīng)過專設(shè)的分離器將不合格的粗粉分出,在送回磨機(jī)重新研磨,
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功(kw) | 機(jī)重(T) |
φ1500 × 3135 | 29 | 6.5 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余7-10% | 2.5-4.5 | 95 | 17 |
φ1700 × 2500 | 29 | 8 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余7-10% | 3-5 | 95 | 22 |
φ2200 × 3000 | 22.9 | 17 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余10-12% | 5-6 | 180 | 31.5 |
φ2200 × 3800 | 22.9 | 18 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余10-12% | 6.5-8 | 210 | 35 |
φ2200 × 4400 | 22.9 | 20 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余10-12% | 8-10 | 245 | 41.6 |
φ2400 × 4750 | 20.4 | 28 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余10-12% | 11-14 | 285 | 47 |
φ2500 × 3900 | 20.4 | 30 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余10-12% | 9-10 | 320 | 56.8 |
φ2800 × 5000+3 | 18 | ≤25 | 4900孔/平方厘米篩余10-12% | 16-17 | 480 | 101 | |
φ2900 × 4100 | 17 | ≤25 | 1900孔/平方厘米篩余10-12% | 18-20 | 480 | 73.79 |
1、主軸承漏水
水管接頭不嚴(yán),球面瓦出現(xiàn)裂縫。
處理方法:
接頭用密封膠重新裝配,用粘接法或補(bǔ)焊法修補(bǔ)裂縫,更換新瓦。
2、進(jìn)料端漏料
進(jìn)料溜子與進(jìn)料螺旋筒間以及喂料機(jī)與漏斗間的間隙大,密封不良,密封氈墊磨損或脫落。
處理方法:
調(diào)整間隙,密封好,更換氈墊。
3、磨機(jī)振動和軸向竄動異常
基礎(chǔ)局部下沉,引起磨機(jī)安裝不平,基礎(chǔ)因漏油侵蝕,地腳螺栓松動
處理方法:
停機(jī)處理,可加墊調(diào)整下沉量,使之水平,將被油漬侵蝕的二次灌漿層打掉,并重埋地腳螺栓,調(diào)整好磨機(jī),再擰緊地腳螺栓。
4、磨機(jī)電流表讀數(shù)明顯增大,電流不穩(wěn)定
磨機(jī)內(nèi)裝載量過大,軸承潤滑不良,傳動系統(tǒng)過度磨損或發(fā)生故障,襯板沿圓周質(zhì)量不均,有其他附加載荷(如給料漏斗碰壁等)。
處理方法:
調(diào)整裝載量,使之合適,調(diào)整潤滑系統(tǒng),檢查軸、軸承、齒輪等傳動件,并進(jìn)行修理,調(diào)解襯板,檢查、處理。
5、排料量減少,小時產(chǎn)量過低
喂料過少或過多,喂料溜子堵塞或損壞,或入料螺旋筒葉片損壞,研磨體磨損過多,或數(shù)量不足,襯板安裝方向有誤,干磨時,通風(fēng)不良或篦縫堵塞,物料水分過大,粒度過大,研磨體級配不當(dāng)。
處理方法:
調(diào)整供料量至合適程度,檢查、修理,向磨內(nèi)補(bǔ)充研磨體
重新安裝,清掃通氣管或篦縫,與工藝人員聯(lián)系處理。
6、磨機(jī)內(nèi)溫度過高
入磨物料溫度過高,磨機(jī)通風(fēng)不良。
處理方法:
降低物料溫度,清掃風(fēng)管及篦縫。
7、襯板連接螺栓處漏漿料或粉
襯板螺栓松動或折斷,襯板磨損嚴(yán)重,密封墊圈失效,筒體與襯板貼合不嚴(yán)。
處理方法:
擰緊或更換螺栓,修理或更換襯板,應(yīng)使其嚴(yán)密貼合。
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評分: 4.7
浙江兆山新星集團(tuán)湖南水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZXH/QC023-2007 風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)中控操作員操作規(guī)程 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)中控操作員的操作規(guī)程 本標(biāo)準(zhǔn)適用于風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)中控操作員 2 操作規(guī)程 2.1 開機(jī)前的準(zhǔn)備 : 2.1.1 通知現(xiàn)場巡檢工做好開機(jī)前的各項檢查工作; 2.1.2 確認(rèn)系統(tǒng)中每一機(jī)組的設(shè)備聯(lián)鎖、聯(lián)動、模擬各種故障停車、報警、保護(hù) 等均有效可靠; 2.1.3 確認(rèn)微機(jī)控制系統(tǒng)無故障, 可進(jìn)行正常的開停機(jī)操作, 并能快速、有效地 處理異常事故; 2.1.4 確認(rèn)各種閥門、閘板等現(xiàn)場開度與中控顯示開度一致, 現(xiàn)場所有的自控元 件和儀表等完好可靠,并與中控顯示一一對應(yīng),其反應(yīng)靈敏、準(zhǔn)確; 2.1.5 確認(rèn)本系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的一切準(zhǔn)備工作就緒; 確認(rèn)原煤有適量的庫容, 使 窯能穩(wěn)定運行; 2.1.6 確認(rèn)中控室與各巡檢崗位、電氣室、質(zhì)量調(diào)度等部門間的通訊設(shè)施完好,
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評分: 4.5
1 前言 由于煤磨選粉技術(shù)和煤磨收粉技術(shù)的限制,1996年前老式風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)通常由粗粉分離器,細(xì)粉分離器和電除塵器組成,該系統(tǒng)存在分級效率差、煤粉產(chǎn)質(zhì)量低、電收塵器運行不穩(wěn)定、安全隱患大的弊端;針對上述問題,將粗粉分離器換成低阻動態(tài)選粉機(jī)、廢除細(xì)粉分離器、利用原有電收塵器殼體將其改造成袋收塵的方法進(jìn)行改造;改造后實現(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量提高、環(huán)保達(dá)標(biāo)、節(jié)能增效和安全生產(chǎn)。利用水泥廠停窯大修期進(jìn)行改造,用時短。
減速機(jī)和小齒輪間,用膠塊聯(lián)軸器,對中性好,有助于緩沖和吸震。筒體與底板間墊石棉板,同時在筒體外覆蓋一層硅酸鋁纖維氈,有助于物料的保溫,兇省能源,襯板材質(zhì)采用錳鋼襯板,沖韌性及硬度適中,耐磨性能好,襯板結(jié)構(gòu)采用條凸凹襯板鑲嵌裝配,減少螺栓數(shù)量,提高筒體的強(qiáng)度,有助于延長使用壽命。
◎ 適用于水泥、電力、有色金屬、鋼鐵、造紙等行業(yè)風(fēng)掃煤磨、回轉(zhuǎn)窯、熟料管磨機(jī)、燒結(jié)混料機(jī)、溢流磨、剝皮機(jī)等各類開式大小齒輪的潤滑
◎ 同樣適用于開式或半閉式低速運轉(zhuǎn)齒輪、齒條的潤滑,以及苛刻暴露工作環(huán)境下的鋼纜、鋼絲繩的潤滑
◎ 適用于裝有Lincoln、FARVAL、Vogel等品牌自動噴射潤滑裝置的工業(yè)開式齒輪傳動潤滑裝置