焦化廠主要生產焦碳、商業煤氣、硫銨和輕苯等化工產品。該廠焦油回收系統采用硫銨流程,焦油加工采用管式爐兩塔連續蒸餾,工業奈生產工藝為雙爐雙塔連續蒸餾、洗滌、精制。在焦爐煤氣冷卻、洗滌、粗苯加工及焦油加工過程中,產生含有酚、氰、油、氨及大量有機物的工業廢水。
焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機廢水。
焦化廢水主要來自焦爐煤氣初冷和焦化生產過程中的生產用水以及蒸汽冷凝廢水。
特征:焦化廢水中污染物濃度高,難于降解,由于焦化廢水中氮的存在,致使生物凈化所需的氮源過剩,給處理達標帶來較大困難;
廢水排放量大,每噸焦用水量大于2.5t;
廢水危害大,焦化廢水中多環芳烴不但難以降解,而且通常還是強致癌物質,對環境造成嚴重污染的同時也直接威脅到人類健康。
擴建工程包括原有系統改造及新建兩部分。根據焦化廢水處理的成果,結合原有的廢水處理工藝,新擴改工程采用A1-A2-O生物膜工藝。
盡量不改變已有廢水處理設施的功能和結構,充分利用已有廢水處理構筑物的處理能力,對老系統進行改造,在原有的A/O系統基礎上增加一個厭氧酸化池,即改為A1-A2-O生化系統。新建一套A1-A2-O生化系統,兩套系統各承擔一半的處理水量。
(1)從各車間出來的生產廢水及生活污水統一進入調節池,調節池的主要作用是均衡廢水的水質和水量,保證后續生化處理設施運行的穩定性。由于廢水的含磷量極少,故在調節池中加入磷營養鹽,提供微生物所需的營養。
(2)調節池出來的廢水由兩臺泵分別提升至新老兩套A1-A2-O生化系統,在生化處理系統中,廢水的降解過程如下:
a. 焦化廢水首先進入厭氧酸化段。在該段,廢水中的苯酚、二甲酚以及喹啉、異喹啉、吲哚、吡啶等雜環化合物得到了較大的轉化或去除,厭氧酸化段的設置對于復雜有機物的轉化與去除是十分有利的。因此,廢水經過厭氧酸化段后水質得到了很好的改善,廢水的可生化性較原水有所提高,為后續反硝化段提供了較為有效的碳源。
b. 在缺氧段進行的主要是反硝化反應,從酸化段出來的廢水進入缺氧段,同時好氧段處理后的出水也部分回流至缺氧段,為缺氧段提供硝態氮。另外,由于焦化廢水中所含反硝化碳源不足,需在缺氧池中加入甲醇作為補充碳源。經過缺氧段的處理,硝態氮被轉化為氮氣,達到脫氮的目的。同時,廢水中的大部分有機物得到了去除,使廢水以較低的COD進入好氧段,這對于好氧段進行的硝化反應是十分有利的。
c. 廢水經過缺氧段的處理后進入好氧段。在好氧段,由于廢水中所含氨氮較高而COD較低。因此,在這里進行的主要是硝化反應,在好氧段需投加純堿溶液提供硝化反應所需的堿度。廢水經過好氧段的處理后,氨氮基本可全部轉化為硝酸鹽氮(硝酸鹽氮通過回流至缺氧段,在缺氧段最終轉化為氮氣后得到有效脫氮),同時,有機物得到進一步的降解,使最終出水COD達標。
(3)廢水經生化系統處理出來后,經過混凝沉淀池進行泥水分離,在混凝部分投加聚鐵,以增加沉淀部分污泥的沉淀性能,并且進一步降低出水COD。
(4)從二沉池排出的剩余污泥定時排至污泥濃縮池進行濃縮穩定處理,濃縮池上清液回流至調節池再次進行處理,濃縮池污泥排入污泥貯池中,定時由污泥脫水機進行脫水處理。脫水前需加入PAM與污泥進行絮凝反應,提高污泥脫水效率。
(1)控制進水水質水量
根據焦化廢水主要來源水質水量的原始統計數據,以及設計方案的規定,進入污水處理系統的廢水水質水量必須達到設計要求
(2)廢水預處理
為降低后續生化處理負荷,減輕有毒物質的沖擊負荷,同時為穩定后續生化處理效果,利于操作管理,廢水進入系統以前需進行預處理。
a. 控制進水COD含量 進水COD波動過大,會對系統運行帶來很大沖擊。因此,根據設計要求應嚴格控制進水COD在設計要求范圍內。
b. 控制進水水溫
來自老廠區的終冷廢水、蒸氨廢水和5#、6#焦爐蒸氨廢水因水溫很高,需經板式冷凝器及霧化冷卻器冷卻到38℃以下再排入調節池。
c. 控制進水中油類含量
煤氣冷凝廢水及各處清濁分流的濁水經重力隔油、氣浮除油處理(含油低于30mg/L),使含油量低于影響微生物正常生長的濃度后,再排入調節池。
c. 降低氨氮
部分蒸氨廢水先通過固定氨分解裝置,將其氨氮濃度由800 mg/L降低到250 mg/L后,排入調節池。
d. 降低灰分
一般都是生化,AO工藝。預處理氣浮(除懸浮物)、微電解或者水解酸化(降低部分COD,增強可生化性)、缺氧(污水內回流,進行反硝化)、好氧(出去大部分COD、氨氮、揮發酚),然后就是絮凝沉淀了。當然,焦...
焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機廢水。焦化廢水主要來自焦爐煤氣初冷和焦化生產過程中的生產用水以及蒸汽冷凝廢水。特征:焦化廢水中污染物濃度高,難于降解,由于焦化廢水中氮的存在,致使生物凈化所需的氮源過...
1、技術成熟可靠,對本廢水處理廠的進水情況有很好的針對性,處理效果穩定,保證長期連續運行,出水水質穩定達標。
2、基建投資合理,運行費用低,運轉方式靈活,以盡可能小的投入取得盡可能大的收益。
3、運行管理方便,并可根據進水水質波動情況調整運行方式和參數,最大限度地發揮處理構筑物的處理能力。
4、便于實現工藝過程的自控,提高管理水平,降低勞動強度和人工費用。
5、選定的設備先進、可靠、國產化程度高、成套性好。2100433B
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焦化廢水特點及焦化廢水處理 (焦化廢 水處理時活性污泥的培養馴化及調試 ) 焦化生產過程中排放出大量含酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物質的廢水。 焦化廢水主要來自煉焦和煤氣凈化過程及化工產品的精制過程, 其中以蒸氦過程 中產生的剩余氨水為主要來源。 蒸氨廢水是混合剩余氨水蒸餾后所排出的廢水。 剩余氨水是焦化廠最重要的 酚氰廢水源, 是含氨的高濃度酚水, 由冷凝鼓風工段循環氨 水泵排出,送往剩余 氨水貯槽。剩余氨水主要由三部分組成: 裝爐煤表面的濕存水、 裝爐煤干餾產生 的化合水和添加入吸煤氣管道和集氣管循環氧水泵內的含油工藝廢水。 剩余氨水 總量可按裝爐煤 14%計。剩余氨水在貯槽中與其它生產裝置送來的工藝廢水混合 后,稱為混合剩余氨水。 混合剩余氨水的去向, 有的是直接蒸氨, 有的是先脫酚 后蒸氨,有的是與富氨水合在一起蒸氨, 還有的是與脫硫富液一起脫酸菜氨, 脫 酸蒸氨前要進行過濾除油
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馬鋼煤焦化公司針對原有焦化廢水處理系統預處理功能不足,增加了在線快速檢測、調節池配水調整和事故水自動切換的措施,改善了生化處理設施的運行條件,避免大的水質沖擊對生化處理系統的嚴重危害,使凈化處理系統穩定運行,達標外排。
《焦化廢水無害化處理與回用技術》共分六章。第一章介紹焦化廢水來源及其水質、水量與特征;第二章論述焦化廢水有機物種類及其COD組成;第三章介紹焦化廢水處理技術的研究與發展狀況;第四章論述焦化廢水處理存在的問題與解決技術途徑;第五章介紹焦化廢水處理技術的研究與開發;第六章總結與論述焦化廢水無公害化處理技術焦成與應用。
楊紅霞的這本《焦化廢水處理與運行管理》比較全面、系統地介紹焦化廢水的治理技術、運行管理經驗及回用方法。
全書內容分五部分:第一部分介紹了焦化生產的工藝概況;第二部分介紹了焦化廢水的產生及危害;第三部分介紹了焦化廢水的處理技術:第四部分介紹典型焦化廢水處理實例及廢水回用實例:第五部分介紹了焦化廢水處理設施的運行管理與維護方法。
本書系統地闡述了焦化工業廢水處理技術的特點,具有較強的針對性、實用性,可供焦化廢水處理設計、運行調試及其他環境工程技術人員、科研人員和管理人員參考,也可作為高等院校環境工程及相關專業教學和研究的參考書。
本書共分8章,第1章論述了焦化生產,側重介紹了焦化生產的工藝過程;第2章論述了焦化廢水的產生和危害;第3章、第4章論述了焦化廢水各種處理技術的工藝原理和特點;第5章對焦化廢水生物反應動力學進行了研究;第6章論述了焦化廢水剩余污泥的處置;第7章介紹了焦化廢水處理的經濟核算;第8章介紹了焦化廢水的綜合治理與回用。本書可供環境工程專業、水處理專業的有關工程技術人員科研與設計參考,也可以作為高等院校環境工程及相關專業教師與學生的參考書,對環境研究和管理的人員也有參考價值。