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按處理場所不同分為在高爐出鐵過程中連續脫硅和在鐵水罐(或魚雷車)中間歇處理兩種;按加入方法有自然落下的上置法,噴槍在鐵水面上的頂噴法和噴槍插入鐵水的噴吹法等;按攪拌方法有吹氣攪拌、鐵水落下流攪拌、噴吹的氣粉流攪拌和葉輪攪拌。脫硅方式的選擇主要根據鐵水含硅量、要求處理后的含硅量和已有設備限制等條件來確定。若鐵水含硅量大于0.45%~0.50%,應設置高爐爐前脫硅。若鐵水需預處理脫磷、脫硫,需先在鐵水罐中脫硅,將含硅量降至0.10%~0.15%以下。

出鐵場脫硅 有的脫硅劑以皮帶或溜槽自然落下加入鐵水溝,經鐵水落下流將脫硅劑卷入進行反應。有的鐵水溝有落差,脫硅劑高點加入,過落差點有一段反應距離,再設置撇渣器將脫硅渣分離。硅含量可由0.50%降至0.20%,錳也有下降。有的脫硅劑以加速添加方式進行。一種為插入鐵水的噴槍,以高速氣粉流噴入,噴槍處鐵水溝改造為圓形反應坑。噴槍為橫吹4孔;另一種噴槍在鐵水面上,以高速氣粉流向鐵水投射。有的投射點在鐵水溝,該處改造為較寬較深的反應室。有的投射點在擺動流嘴處。這些加速添加方式都改善了反應的動力學條件。同時還需克服噴濺過大、耐火材料侵蝕等問題。

鐵水罐脫硅 這種脫硅在專門預處理站進行。采用插入鐵水的噴槍脫硅。脫硅劑粒度為—40~—100目,處理溫度低(約1320℃左右),需加氧槍面吹(距鐵水面200mm左右),防止溫度下降。當氣體氧/固體氧在0.3~0.5范圍時,平均脫硅量0.59%,鐵水處理后溫度基本不變,氣體氧用量相當于1.4~2.0m3/t。若上述比值增至0.6~1.0,平均脫硅量0.48%,則處理后平均升溫50℃左右。與高爐爐前脫硅相比,高爐前脫硅不需增加脫硅時間和工序,熱損失少,鐵水溫降不大。處理溫度較鐵水罐脫硅高100℃左右,但鐵水罐裝入量減少10%~30%,出鐵中的硅含量,鐵流大小和溫度較難控制,影響了脫硅效率的穩定性。從設備上看,爐前脫硅隨出鐵溝的設置需多點處理,設備費用高。但不需新建廠房。

鐵水預脫硅造價信息

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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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硅一直作為轉爐煉鋼的發熱元素。但隨著轉爐容量增加和冶煉技術的進步,需要由硅提供的熱量逐漸減少。又由于減少渣量對煉鋼技術經濟指標改善十分有利,所以對鐵水含硅量的要求逐漸降低,尤其是需要預處理脫磷脫硫的鐵水。

根據不同的冶煉工藝和技術經濟條件,大致可分為以下兩種情況:(1)對需要脫磷脫硫預處理的鐵水,其硅含量分成兩種,如果使用蘇打系熔劑,則硅含量要求小于0.10%;如果使用石灰系熔劑,則硅含量要求小于0.15%。因為高于此值時熔劑首先用于脫硅,不能脫磷,不利于提高脫磷渣堿度和脫磷劑利用率。(2)對直接供給轉爐煉鋼的鐵水,按不同對象鋼種,以[Si]0.5%為基準,改變硅含量對煉鋼時鐵礦石加入量、爐渣堿度、渣中TFe量和鐵收得率、錳鐵合金消耗、渣量和噴濺損失等對冶煉成本的影響,得出低溫(1610℃±10℃)出鋼要求的鐵水含硅量以0.20%時成本最低,大于或小于0.2%時都引起成本升高。高溫(1700℃±10℃)出鋼要求的鐵水含硅量小于0.40%,高于0.40%時則引起成本上升。

硅是易氧化元素。脫硅反應可表示如下:

式中LSi為硅在渣鐵間分配率;Cs為硅容量(K′Si/γ(SiO2));a[O]為氧在鐵水中活度;f[Si]為硅在鐵水中活度系數;γSiO2為氧化硅在渣相中的活度系數;K′Si為反應式(1)的平衡常數。在碳飽和鐵水中硅的活度系數根據各元素相互作用系數按下式計算:

按一般煉鋼生鐵計算,fSi約在7~8之間。硅容量CSi表示了渣相的溶硅能力。它與渣中二氧化硅的活度系數γ(SiO2)成反比。硅容量和渣成分有密切關系。從以上熱力學性質可以看出:(1)在一定溫度和生鐵成分條件下,脫硅能力決定于渣相的硅容量和供氧強度。(2)脫硅過程中隨著生鐵成分的變化(硅錳等含量下降)fSi下降。

用氧化鐵脫硅發生以下反應: [Si] 2(FeO)=(SiO2) 2Fe

此反應可認為分成以下步驟:硅自鐵水向渣鐵界面轉移;渣鐵界面的化學反應;二氧化硅從渣鐵界面向渣中轉移;渣中氧化鐵向渣鐵界面轉移。

鐵水預脫硅脫硅方式常見問題

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鐵水預處理脫硅開始較早,1897年曾有人用平爐進行了脫硅脫磷的預備精煉工業試驗,20世紀初進行了混鐵爐脫硅,到40年代試驗了高爐出鐵時的脫硅,中國于50年代曾在鞍山鋼鐵公司實施過預備精煉爐脫硅和高爐鐵水溝脫硅,這些都對改善平爐煉鋼的冶煉技術經濟指標和提高生產率起了良好的作用。到了90年代,基于對優質鋼材的需求,以及鋼鐵生產工藝本身節省資源和能量、減少渣量等公害的需要,日本發展了以脫硅、脫磷為目的的鐵水預處理。此后發展成兩類預脫硅工藝,一類是作為鐵水同時脫磷、脫硫的前工序,以提高其效率,這種鐵水進入轉爐只需完成脫碳和提高溫度,爐渣減少到微量保護渣層的程度,主要生產高純鋼種;另一類是作為降低轉爐渣量的措施。1985年前后日本各大廠曾廣泛采用,主要在高爐爐前進行。后來,由于高爐冶煉低硅鐵技術的發展,這類預脫硅方法已較少使用。

為了給煉鋼提供成分穩定的低硅鐵水,必須根據出鐵時的硅含量和出鐵速度確定和控制脫硅劑的輸送速度和添加量。典型的控制系統包括高爐熱控制模型預報鐵水含硅量,出鐵期間硅含量在線快速分析,再根據煉鋼要求的含硅量控制脫硅劑加入量。硅含量的快速分析已開發多種,生產已采用的有兩種:一種為將圓片狀試樣夾在兩電極間,其間溫差200℃,電極間熱電勢隨硅含量增加而上升。測量范圍是0~1.5%Si,精度σ=0.02%。插入試樣至顯示結果需50s。另一種為固體電解質定硅探頭,其結構為Cr·Cr2O3//ZrO2—MoO//SiO2/Si(鐵中),用鉬絲作

高溫導線。當固體電解質外套石英管SiO2與鐵水中硅平衡時,有如下關系:

[Si] 2[O]=(SiO2)

從測定固體電解質/鐵水/石英套管間氧的活度得出相應的硅含量,即硅含量與輸出電勢(毫伏值)的關系。用此方法控制調節脫硅劑加入量的效果是:目標硅為0.05%~0.12%時,命中率由46%提高至77%,脫硅劑消耗減少30%。

脫硅用耐火材料

脫硅渣與高爐渣比較,前者FeO含量高。原來用Al2O3-SiC-C系的鐵溝耐火材料在渣線部分侵蝕嚴重。因此在渣線部分改變材質,在脫硅劑加入處擴大鐵水溝尺寸,鐵溝側壁埋設強制風冷管等。對高FeO的脫硅渣,由于SiC、C被氧化而受到侵蝕,可用Al2O3-MgO系耐火材料代替,耐侵蝕性主要在于成渣反應生成液相量的大小。試驗證實,當MgO/A12O3大于1.0時,液相的生成受到抑制,原因在于脫硅渣中FeO與MgO-Al2O3反應生成高熔點礦物。

影響脫硅的因素

主要有脫硅劑單耗、處理前含硅量、反應界面積(即鐵水與脫硅劑混合狀況)、脫硅劑的種類和粒度等。根據爐前脫硅和鐵水罐脫硅的生產數據,溫度在1250~1450℃范圍內,溫度變化對脫硅沒有明顯影響。

脫硅劑單耗和原始硅含量 鐵水含硅量大于0.5%時,一般每噸生鐵加入脫硅劑10~30kg、脫硅量約0.1%~0.4%,脫硅劑單耗增加,脫硅量增加,但其增加幅度減小。這與鐵水含硅量逐漸降低后脫硅氧效率降低有關。與硅以外的其他元素(C、Mn等)的氧化有關。

2100433B

鐵水預脫硅脫硅方式文獻

酒鋼轉爐改造過程中鐵水脫硅工藝的設計 酒鋼轉爐改造過程中鐵水脫硅工藝的設計

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評分: 4.4

酒鋼為滿足不銹鋼冶煉時鐵水脫磷的工藝要求,在其轉爐大型化改造過程中,采用了高爐鐵水溝機械式投撒脫硅劑的方法進行鐵水預脫硅。介紹了酒鋼鐵水預脫硅工藝的設計、主要設備及控制方法等。

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預脫硅槽制安施工方案-副本 預脫硅槽制安施工方案-副本

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在預處理站將脫硅劑噴吹到鐵水罐中進行脫硅的方法。

在各工藝中,脫磷的操作條件因鐵水的處理目標和初始條件而異,但主要應控制的操作條件有鐵水初始硅含量、溫度、氧化劑、渣堿度和脫磷劑用量等因素。

鐵水預脫磷硅含量

脫磷前鐵水含硅量應控制在0.15%以下,以確保以小量脫磷劑實現高效脫磷。根據轉爐吹煉經驗,硅降至0.2%以下時開始脫碳,為防止脫硅時碳的氧化,脫磷前鐵水含硅量也可控制在0.2%左右。由于高爐冶煉低硅生鐵已成為可能,許多鋼鐵企業正在開展同時脫硅、脫磷研究,如日本日新制鋼進行了5t規模的同時脫硅、脫磷研究,結果表明,通過控制CaO/∑O2(∑O2=O2 固體氧化劑含氧量)比值,即使硅含量為0.5%的鐵水也可有效地脫磷,而脫磷劑用量增加不大。這是因為有效脫磷的條件一是增大氧勢,二是提高堿度,即降低CaO/∑O2值,在高氧勢條件下脫磷和提高CaO/∑O2以及在高堿度條件下脫磷都是可能的,而前者的脫硅效率比后者大。關鍵是根據具體條件選擇合適的CaO/∑O2值。日新制鋼選擇的是1.5kg/m。

鐵水預脫磷處理溫度

鐵水脫磷溫度不宜過高。合適的處理溫度是1380~1480℃。這是考慮到鐵水脫磷過程中產生溫降和轉爐煉鋼對入爐鐵水溫度要求確定的。從脫磷的熱力學條件和使用蘇打灰為脫磷劑時防止或減少其揮發的角度考慮,低溫有利,但低溫不利于石灰系脫磷劑的渣化和保證不了煉鋼對鐵水溫度的要求。而溫度過高,從脫磷熱力學條件和蘇打灰揮發損失考慮都不利于脫磷。脫磷處理后的鐵水顯熱和潛熱都降低,前者是因為脫硅、脫磷使用了大量的冷態脫磷劑,后者是因為作為煉鋼熱源的硅、錳,磷和碳在處理過程中被除去或降低。

鐵水預脫磷氧化劑

氧化劑有氣體氧(O2)和固體氧(鐵礦石或氧化鐵)兩種,二者的作用有3點不同:(1)氣體氧使鐵水溫度升高,而固體氧降低鐵水溫度;原因是氣體氧與鐵水中[C]的反應為放熱反應,而氧化鐵與[C]的反應是吸熱反應;另外氣體氧的存在促進CO的二次燃燒也使鐵水溫度升高。(2)頂加氧化鐵與面吹氧相比,脫磷終渣中全鐵高;但也有的研究指出,增加氣氧比會使渣中全鐵增加,氣氧比為60%時,渣中全鐵高達15%,如在脫磷后期停止吹氧,可使渣中全鐵保持在5%左右。(3)氧形態不同脫磷效果也不同。氧化劑的加入方式有向鐵水中噴吹氧氣和氧化鐵、頂加氧化鐵和面吹氧氣,其中頂加固體氧對脫磷效率很重要,因只噴吹氧化劑使渣中氧化鐵降低,不能確保脫磷效果。

鐵水預脫磷渣堿度

渣堿度高,有利于脫磷。蘇打系脫磷劑熔點低,可根據脫磷要求選擇合適的堿度。使用石灰系脫磷劑時,堿度CaO/SiO2為3~4時磷容最高。 2100433B

1877年,洛杉·貝爾(Lowthian Bell)根據在預精煉爐內用氧化鐵在脫碳前能脫磷的經驗開發了鐵水預脫磷技術,即向裝有鐵水的擺動槽內投入氧化鐵皮、精煉渣和鐵礦石等,邊加熱邊以60~80次/min的頻率振動,然后扒去含P2O5的渣,鐵水送至精煉爐,鐵水中磷自1.5%降至0.22%。與此同時進行的另一種脫磷法是在金屬爐殼內附有爐襯的旋轉爐內裝入鐵水,邊旋轉邊投入氧化鐵進行脫磷,然后將脫磷鐵水與高硅鐵水混合,在貝塞麥(Bessemer)爐或西門子一馬丁(Siemens-Martin)爐內精煉。該法工業化后僅兩年,在德國即被托馬斯(Thomas)爐取代,北美引進該工藝后改造成為克虜伯(Krupp)精煉爐,脫磷率為70%~80%,磷從0.1%~0.5%降至0.02%。其后,由于托馬斯轉爐、堿性平爐及LD(Linz-Donawitz)轉爐均能實現脫磷,因而鐵水預脫磷一度受到冷落。20世紀70年代,隨著鋼鐵生產進入高速度發展期,含磷轉爐渣的存放變得困難,需要盡可能地減少轉爐渣量,加之連鑄比和爐外精煉比的增加需要提高出鋼溫度而使轉爐吹煉過程脫磷負荷增大,低磷鋼、高級優質鋼、不銹鋼和高級合金鋼需求量也日益增加,世界各國對鐵水預脫磷的研究日趨興盛,并取得了重大發展,特別是日本已實現了工業化。中國的寶山鋼鐵(集團)公司在1990年也設置了鐵水預處理站并開發了預脫磷技術。隨著對鋼材品種、質量的要求日益苛刻和鋼鐵冶金工藝的日趨合理化,鐵水預脫磷將為冶金工作者重視。

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